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采用布袋除尘的循环水系统设计安装

时间:2011-07-10 11:00来源:www.jctjrn.com点击:
  

我们认为,火电厂采用布袋除尘+GG H的系统设计可以从根本上很好地解决烟尘达标排放、GGH堵塞、脱硫后老烟囱防腐等棘手的难题。随着国家环保标准的进一步提高,电除尘器全部改布袋或电袋除尘是必然的趋势。在火电厂脱硫除尘改造可进一步推广应用。
(2)从技术经济的角度看,改布袋除尘器和配置GGH,对脱硫系统运行的长期的可靠性、环境效益和经济效益优势十分明显。已配置GGH的脱硫机组建议不宜取消GGH,应尽早进行布袋或电袋改造;未配置GGH的脱硫机组,如烟囱防腐问题无法有效解决,建议增设GGH,同时提前进行布袋或电袋改造。
(3)随着我国经济社会的进一步发展和进步,今后脱硫系统不得设置烟气旁路,除尘系统不设置旁路也是必然趋势,因此提高袋式除尘器的可靠性十分重要。建议今后在600MW及以上的大容量新机组的设计建设中,采用分体式电除尘+布袋除尘的方式,这样可进一步提高除尘器系统和脱硫系统的可靠性。

由于火电厂烟气脱硫技术在我国起步晚,缺乏运行管理经验,对一些潜在的技术问题认识不全面。从近几年的实际运行情况看,老机组脱硫改造取消GGH后烟囱防腐问题难以解决,即影响到了脱硫系统的稳定运行,也影响到了烟囱的长期安全运行。

1 业界关于配置和取消GGH的观点
在我国进行大规模脱硫改造阶段的初期,配置和取消GGH两家流派进行了长时间的争论和交锋,普遍认为应配置和和取消GGH的理由是:
配置GGH的优缺点:
(1)可提高烟囱排出烟气的抬升高度以利于污染物的扩散,防止NOX落地浓度超标。
(2)解决烟囱冒"白烟"问题,无视觉污染。避免排烟降落液滴问题。循环水泵是热电厂的重要辅机之一,和凝气式发电厂的循环水泵相比,更容易发生汽蚀,大多数热电厂的循环水泵存在汽蚀现象,有的在运行两三年后发生汽蚀,有的在运行一年多发生,也有个别的在一开始运行就有汽蚀现象,造成循环水泵产生汽蚀的因素有许多,归纳起来主要有以下三个方面:一是水泵本身的原因;二是水泵及管路系统设计方面有缺陷;三是电厂运行人员操作不当。
1)水泵本身的原因:设计人员在选择循环水泵时,根据计算出的流量和压头,选择合适的循环水泵型号,再根据循环水泵厂家的水泵资料查到泵的必须汽蚀余量,设计人员根据必须汽蚀余量确定泵的安装高度、泵的进水系统等。所以厂家提供的必须汽蚀余量是否准确是很关键的;同时,各水泵厂铸造工艺水平有差异,叶轮材质、厚度、流线均有不同。有时会出现这样的情况,设计同样规模的机组,循环水系统设计完全一样,选用不同水泵厂的循环水泵,有的运行状况良好,有的却发生了严重的汽蚀。
实例分析
1)循环水泵系统简介:某热电厂循环水泵房设计安装5台循环水泵,实际安装并运行了4台循环水泵,共运行了18个月,运行人员发现4台水泵均有不同程度的气蚀现象,其中4#水泵气蚀最为严重。循环水泵由某某科技股份有限公司提供,型号为600S22型,Q=3200m3/h,H=21m,电动机为Y450-6型,P=250kW,10kV。水泵必须气蚀余量为:NPSHr=7.5m,即0.075MPa。
本工程设计为自灌式吸水,设计水位为-0.25m,水泵中心标高为-1.85m。
本工程吸水井尺寸为:长度24m,宽度5.0m,顶标高+0.35m,底标高-4.5m,有效水容积为510m3,大于3台水泵3min出水量480m3。进水口尺寸为2.5m×1.5m,沟底标高-2.5米,沟内流速1
m/s。吸水喇叭口中心线距池前壁2.0m,后壁3.0m。
循环水泵吸水管管径为D820×9,管内设计流速为1.684m/s,吸水管路依次安装有:DN800×DN600偏心异径管,DN800橡胶接头,DN800手动蝶阀,900
在进水口附近吸水井内加导流墙,使池内配水更均匀,不易形成漩涡,暗涡,避免外部空气吸入泵腔。
d.适当关闭出口阀门,适当降低水泵流量,水泵必须气蚀余量NPSHr将减小,有效气蚀余量NPSHa增加,可减轻水泵气蚀。
e.运行人员增加吸水井内水位至0.00m,可减轻水泵气蚀。
f.在每台水泵出水口加DN125回路,接至水泵入口处,通过喷射器增加水泵入口压力,以增加有效气蚀余量NPSHa,减轻水泵气蚀。

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